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Reacondicionamiento de nuevo tipo para turbo-alternadores de 200 MW
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Esto explica la gran tradición de ABB en el reacondicionamiento de componentes de centrales propias y ajenas, y la gran experiencia de la empresa en esta materia [1 a 8]. Además, se han desarrollado soluciones a medida para reequipar este tipo de componentes en los países de Europa del Este y de la CEI (Estados de la antigua Unión Soviética).
Objetivos Las medidas de reacondicionamiento no sólo deben prolongar la vida útil de un tur-
ABB ha desarrollado soluciones de nuevo tipo para el reequipamiento de tur-
boalternador, también han de mejorar su
boalternadores de 200 MW, soluciones que han sido concebidas especial-
fiabilidad y disponibilidad y simplificar su
mente para máquinas de otros fabricantes. Permiten prolongar la vida útil
mantenimiento. Los problemas derivados
entre 20 y 30 años, utilizar para carga de punta turbogrupos previstos inicial-
del envejecimiento, de la calidad y de la
mente para la carga de base y mejorar la fiabilidad y disponibilidad de los al-
construcción han de ser resueltos conse-
ternadores e instalaciones auxiliares. Una vez renovados, los turboalternado-
cuentemente. Al mismo tiempo, el reacon-
res funcionan de acuerdo con el estado más avanzado de la técnica. Las me-
dicionamiento permite aumentar conside-
didas de reacondicionamiento reducen mucho, además, los costes de
rablemente la potencia nominal de los tur-
mantenimiento y reparación y ofrecen la posibilidad de aumentar la potencia
boalternadores.
de los turboalternadores hasta más de 230 MW, es decir cerca de un 15%.
Aplicando la técnica ABB más moderna,
Estas nuevas soluciones se ofrecen en forma de paquetes. El cliente puede
con materiales aislantes de clase F, con
encargar uno o varios paquetes, según sus necesidades y su capacidad de fi-
nuevos materiales de alto rendimiento y
nanciación. Con las medidas descritas a continuación, las inversiones del
mejoras constructivas, se pueden conse-
cliente no sólo se amortizan con más rapidez, sino que le permiten producir
guir los objetivos siguientes:
energía eléctrica de manera más eficaz y con menos daños sobre el medio
•
prolongación de la vida útil en 20 a 30
•
adecuación para carga de punta y no
ambiente. Algunos proyectos de reacondicionamiento realizados en Polonia han evidenciado los perfeccionamientos alcanzables gracias a estos paque-
años,
tes de reacondicionamiento de nuevo desarrollo.
sólo para carga de base,
•
aumento de la fiabilidad y disponibilidad
E
n muchos casos, las medidas de en-
construidas por terceros. Como conse-
tretenimiento y reparación no son suficien-
cuencia de los numerosos pedidos de este
tes para mantener las centrales eléctricas
tipo, ABB conoce perfectamente la técnica
en un estado que garantice a largo plazo
de los demás fabricantes. A menudo es
una alta disponibilidad y un funcionamiento
posible, incluso, ajustar los paquetes de
económico. Por esta razón, numerosas
reacondicionamiento a las condiciones del
compañías eléctricas de todo el mundo no
lugar, por ejemplo previendo que una gran
Para ajustarse con flexibilidad a los proble-
sólo invierten en nuevos equipos sino tam-
parte de los elementos sean de fabricación
mas técnicos específicos y a las distintas
bién en el reequipamiento y reacondiciona-
local.
posibilidades de financiación, ABB ha de-
de los alternadores y de sus instalaciones auxiliares,
•
reducción de los costes de reparación y mantenimiento,
•
aumento de la potencia de salida de 200 MW hasta 230 MW al menos, es decir cerca del 15%.
miento de las instalaciones eléctricas exis-
sarrollado soluciones de reacondiciona-
tentes, con el fin de hacer su explotación
miento en forma de paquetes que incluyen
más económica y competitiva. De este
los componentes siguientes:
modo consiguen no sólo un avance res-
• • • • • •
pecto de la competencia, sino que también se aseguran la mejor utilización posible de los capitales, reduciendo al mínimo las inversiones fallidas.
Dr. Bernd Gellert ABB Kraftwerke AG
Gracias a su presencia en todo el
estator, rotor, portaescobillas con refrigeración propia, estanqueidad de aceite, sistema de aceite de estanqueidad, regulación de la temperatura del hidróge-
mundo, ABB se encuentra en posición
Wieslaw Suchecki
ideal para prestar servicios o aplicar medi-
Tadeusz Gajowy
Los paquetes de reacondicionamiento
das de reacondicionamiento en cualquier
ABB Dolmel Ltd.
pueden utilizarse individualmente o todos
lugar, incluso para centrales eléctricas
no y del agua de refrigeración del estator.
juntos para reequipar un turboalternador. El
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juego completo de paquetes incluye todo
dilatación. En ocasiones, las tensiones
mejorar la fiabilidad y el comportamiento a
el conjunto de funciones de un alternador.
térmicas eran suficientemente grandes
largo plazo se vigila la temperatura del
El alternador del Bloque 5 de la central
para expulsar el paquetes de chapas, con
agua ultrapura de cada barra de arrolla-
eléctrica polaca de Dolna Odra 1 es un
el consiguiente aflojamiento de las barras
miento, una medida que hace posible ade-
ejemplo de reacondicionamiento, efectua-
de los arrollamientos y de los paquetes fi-
más una vigilancia total del sistema de re-
do con el mayor éxito, con ayuda de todos
nales.
frigeración.
los paquetes de reequipamiento desarrolla-
Con la nueva cabeza de bobinas, ABB
dos por ABB. Su potencia ha aumentado
ha introducido apoyos que pueden mover-
de 200 a 230 MW.
se axialmente con independencia de los
Cámara de agua ABB
soportes y de las placas de presión, supri-
Ninguno de los turboalternadores reacon-
miéndose así los problemas derivados de
dicionados en Polonia tenía el empalme
la dilatación térmica axial 2 , 3 .
de agua de las barras de arrollamientos
Modernización del estator
separado de la conexión eléctrica. Esto Cabeza de bobinas
provocaba solicitaciones por dilatación
Los primeros alternadores del tipo de la
Arrollamiento estatórico
térmica y por oscilaciones en las extremi-
central eléctrica de Dolna Odra tenían el
En cuanto a la modernización del estator,
dades de las barras, llegando ciertos
importante inconveniente de que los arro-
no sólo se ha aplicado el nuevo apoyo de
componentes a estar sobresolicitados y
llamientos estatóricos estaban fijados rígi-
cabeza de bobinas sino también las barras
produciéndose por tanto daños en el sis-
damente a la carcasa. Por esta razón se
de arrollamientos. Para prolongar la vida
tema de cabeza de bobinas. Para prevenir
transmitían a la cabeza de bobinas todas
útil de los estatores se ha utilizado en su
este problema, la nueva construcción dis-
las fuerzas axiales, que durante el funcio-
reacondicionamiento el más moderno ais-
pone de una conexión eléctrica completa-
namiento aparecen sobre todo al cambiar
lamiento MICADUR®, de clase F, para aislar
mente separada de la cámara de agua, un
la carga, debido a que está impedida la
las nuevas barras de arrollamientos. Para
sistema mecánicamente estable, bien fija-
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Modernización del estator, con la suspensión flexible de la cabeza de bobinas para absorber sin dificultades las dilataciones térmicas.
1 Alternador del Bloque 5 de la central eléctrica Dolna Odra, en Polonia, un ejemplo de reacondicionamiento exitoso en el que se han utilizado todos los paquetes de reequipamiento desarrollados por ABB. La potencia ha aumentado de 200 a 230 MW.
5
2 6
1
5 5
3 Modificación de la cabeza de bobinas. Las conexiones eléctricas entre las barras de los arrollamientos estatóricos han sido separadas de los empalmes del agua de refrigeración. La cabeza de bobinas pueden dilatarse sin que la placa de presión se separe del paquete de chapas. La temperatura se regula para cada barra.
3
4 1 2 3 4 5 6 7
Cámara de agua en versión ABB Conexiones eléctricas Soporte Placa de presión Fijación de la cabeza de bobinas Barras del arrollamiento estatórico con aislamiento Micadur Sensor de temperatura
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Suspensión del paquete de chapas estatóricas La experiencia ha demostrado que los paquetes de chapas estatóricas fijados rígidamente tienden a vibrar [9]. Las vibraciones pueden también trasmitirse al edificio y provocar daños en las cuñas de la carcasa del estator. En las versiones anteriores, las cuñas estaban soldadas a la carcasa. Para eliminar las mencionadas vibraciones, que inevitablemente se producían durante el funcionamiento, o para limitarlas a un valor mínimo, la nueva construcción tiene una suspensión flexible con un buen efecto amortiguador. Además ha sido posible me-
a
jorar la compacidad del paquete de chapas gracias a un proceso magnético de vibración, que tiene lugar durante la fabricación y renovación a presión y temperatura (elevada) constantes. Gracias a la mayor compacidad del paquete de chapas y al uso de placas y dedos de presión reforzados, heB
B
chos con material especial, se han suprimido prácticamente las vibraciones de cada una de las chapas.
Empalmes de agua ultrapura con compensadores axiales B
Otra causa de las fugas en el sistema de
B
b
hidrógeno o de agua de refrigeración era la rigidez de los empalmes de agua. Para evitar estas fugas se han integrado conden-
Comparación entre los empalmes de agua en la antigua versión (a) y la nueva (b). En la vieja versión, la fijación a la carcasa era rígida, de modo que no podía absorber tensiones térmicas ni fuerzas estáticas o dinámicas. En la nueva ejecución, los compensadores (B), de acero inoxidable, absorben todas las fuerzas que aparecen en las fijaciones.
4
sadores axiales 4 , que reducen las tensiones térmicas y los efectos de las fuerzas estáticas y dinámicas, garantizando una óptima estanqueidad.
Aumento de la potencia de salida do a las barras y fácil de montar. La cá-
arrollamientos en las ranuras estatóricas
Se han aplicado determinadas medidas
mara de agua propiamente dicha es una
ha de cumplir básicamente dos funcio-
para aumentar la potencia de salida del
construcción ABB de acero inoxidable de
nes: producir una fuerza de compresión
turboalternador. Por ejemplo, el escalona-
alta calidad 3 , sobradamente acreditada
mayor que la fuerza máxima que aparece
do y optimización del perfil de la extremi-
en la práctica. Con esta cámara no sólo
durante el funcionamiento y, en segundo
dad del paquete de chapas ha com-
se evitan las fugas de hidrógeno y agua,
lugar, mantener esa fuerza lo más cons-
plementado otras medidas destinadas a
sino que además es posible abrir y con-
tante posible. Esta segunda exigencia se
disminuir las pérdidas magnéticas. El re-
trolar separadamente el circuito del agua,
cumple gracias a un procedimiento espe-
equipamiento del rotor incluía también
lo que simplifica notablemente el manteni-
cial de acuñado, el cual, junto con el pro-
medidas para aumentar la potencia del al-
miento del sistema.
cedimiento de fabricación, impide que las
ternador.
posibles irregularidades superficiales causen posteriormente el asentamiento del Dobles chavetas
relleno de ranuras. Las chavetas dobles,
Modernización del rotor
Se ha prestado atención especial al acu-
cortas, permiten conseguir la elevada
El objetivo más importante de la moderni-
ñado de las ranuras y a su procedimiento
fuerza de compresión y la elasticidad ne-
zación del rotor era reducir la temperatura
de fijación. El apoyo de las barras de
cesarias.
del arrollamiento de campo para poder au-
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Reacondicionamiento de un rotor de turboalternador de la central eléctrica Laziska (Polonia), cerca de la fábrica Dolmel de ABB, situada en Wroclaw, Polonia.
Transformación de los arrollamientos rotóricos de refrigeración radial (a) a refrigeración axial (b). En la nueva versión (b), el flujo del gas de refrigeración proviene de las cabezas de bobinas. El gas circula entre los arrollamientos y sale por el centro del rotor.
a
6
Rebobinado de un turboalternador. La forma de las ranuras del rotor ha sido modificada para que se produzca una refrigeración regular a lo largo del arrollamiento, con el fin de evitar el sobrecalentamiento local.
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resultados obtenidos en las investigaciones. Un campo típico de investigación es,
Tabla 1: Comparación entre los principales datos técnicos de la antigua y de la nueva ejecución del rotor
por ejemplo, el de los materiales de alta resistencia contra la corrosión fisurante intercristalina [10, 11], mucho menos sensibles
Antigua ejecución Nueva ejecución
a la humedad que los que han venido utilizándose hasta ahora.
Potencia nominal
200 MW
230 MW
Temperatura del agua de refrigeración
33 ˚C
33 ˚C
dernos para estudiar y calcular las diferen-
Corriente de campo
ABB dispone de los medios más mo-
2660 A
2570 A
tes formas y ejecuciones de los elementos
Temperatura máxima del arrollamiento de campo* 115 ˚C
110 ˚C
de cierre. La investigación ha permitido
Temperatura efectiva del arrollamiento de campo
por debajo de 100 ˚C
comprobar que los modernos materiales,
cerca de 115 ˚C
utilizados para los elementos finales de los * según CEI 34
nuevos turboalternadores de ABB, son muy adecuados también para reacondicionar turboalternadores de otros fabricantes.
mentar hasta 230 MW la potencia de salida
vamente, en la práctica se ha comprobado
Para prolongar su vida útil se modifica su
del turboalternador, un objetivo consegui-
la existencia de daños en el aislamiento. La
forma 8 .
do por medio de medidas que prolongaron
modernización del rotor ha eliminado este
La fijación ABB de bayoneta que se ha
la vida útil y aumentaron la fiabilidad de los
problema, pues actualmente se puede
utilizado se monta con gran facilidad.
conseguir una distribución homogénea de
Ahora, la cabeza de bobina puede dilatarse
la temperatura en cada conducto por enci-
con libertad en el espacio libre que se
ma de la altura de ranura 6b . Además se
forma. Mientras que los ajustes zunchados
Transformación del arrollamiento:
han simplificado el cálculo y fabricación de
dobles sufren normalmente cambios en los
de refrigeración radial
la nueva versión de rotor, obteniéndose
elementos finales, debidos a la alternancia
a refrigeración axial
una temperatura baja y homogénea a lo
de solicitaciones de flexión, el elemento
Con el fin de conseguir el deseado aumen-
largo de todo el arrollamiento y consiguién-
final “flotante“ permite la dilatación axial sin
to de potencia, se ha trasformado el siste-
dose mayor rendimiento 7 . En la Tabla 1
que aparezcan los daños habituales hasta
ma de refrigeración de arrollamientos –de
se comparan algunos de los resultados
ahora.
refrigeración radial a refrigeración axial– y
conseguidos.
componentes del rotor 5 .
se ha practicado una subranura. La figura Pernos de alimentación
6a muestra el recorrido del gas de refrige-
La modernización de los conductos de ali-
ración en la versión anterior. Las zonas de
Elementos de cierre con fijación
entrada y de salida de las ranuras estaban
de bayoneta
mentación ha permitido eliminar otra de las
construidas de forma que existía riesgo de
La investigación de materiales tiene ya
causas de fugas de hidrógeno, y el consi-
sobrecalentamiento local, con las conse-
larga tradición en ABB; ya se han aplicado
guiente peligro de explosión. En las ejecu-
cuencias lógicas para el aislamiento: efecti-
comercialmente con gran éxito numerosos
ciones anteriores se utilizaban dos pernos cónicos, roscados, para empalmar el conducto de alimentación con el anillo colector. Al utilizar distintos materiales de estanqueidad, incluido el caucho, se producían fácilmente deformaciones, pues los mate-
1
riales se dilataban de formas distintas. La nueva ejecución emplea modernos materiales aislantes que absorben la dilatación térmica de los carriles de excitación sin que se produzcan fugas de hidrógeno.
2
Fijación con bayoneta de los nuevos 8 elementos de cierre, fabricados con material de alta resistencia contra la corrosión fisurante intercristalina
3
1 2 3
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Elemento de cierre Anillo centrador Cuerpo del rotor
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9 Portaescobillas con refrigeración propia. La carcasa, de nuevo diseño, puede montarse sin necesidad de desmontar toda la estructura. Permite refrigerar eficazmente el dispositivo de escobillas y reduce mucho el nivel de ruidos.
Anillos colectores También se han modernizado los anillos colectores para contrarrestar su tendencia a adoptar una forma ovalada y reducir el riesgo de que sufran desplazamientos. Los nuevos materiales y métodos de fabricación mejoran notablemente el comportamiento de las escobillas, prolongan su vida útil y simplifican la eliminación del polvo de carbón. Los perfeccionamientos han sido posibles no sólo porque se han aplicado otros tipos de juntas de estanqueidad en los conductos de alimentación, sino también gracias al nuevo concepto de la unión entre el carril y los pernos de alimentación, al nuevo procedimiento de aislamiento y al diseño propiamente dicho de los anillos colectores.
Portaescobillas con refrigeración propia Con el portaescobillas anterior existían dificultades para garantizar una ventilación suficiente, al no disponer de envoltura. El nuevo portaescobillas es un sistema en-
Comparación de los sistemas de estanqueidad de aceite. En la vieja versión (a) se utilizaban juntas axiales de rotor, pero podían presentarse fugas en caso de dilatación térmica debida al cambio de la carga. En la nueva versión (b), se utilizan juntas radiales, que conservan su capacidad de estanqueidad incluso en caso de movimientos axiales bruscos y de dilataciones térmicas del rotor. H2 Hidrógeno
A
Aire
O
10
Aceite de lubricación
H2
A
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a
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capsulado que dispone de refrigeración propia 9 y ventilador suplementario, cuya misión consiste en reforzar la ventilación y optimizar la refrigeración. Gracias a que las temperaturas son más bajas, la vida útil del portaescobillas es mucho más larga. El nuevo sistema, además, tiene un entretenimiento más sencillo, con lo cual se reducen los costes de mantenimiento.
Nuevas juntas radiales de aceite y sistema separado de aceite de estanqueidad Sólo se han sustituido juntas de estanqueidad axiales. El inconveniente de este tipo de estanqueidad es que la dilatación axial del rotor puede provocar daños y fugas, con la consecuencia de pérdida de hidrógeno con penetración de aceite en el turboalternador. Por esta razón se desarrolló un sistema que permite utilizar las juntas radiales, aplicadas de serie por ABB, así como un sistema de circuito de aceite de estanqueidad. Este sistema, que separa totalmente el aceite de estanqueidad y el de lubricación, se distingue por su gran fiabilidad y seguridad, 10 , 11 , y garantiza un alto grado de pureza
del aceite gracias a la extracción de gas bajo presión. El resultado es una pureza del hidrógeno aún mayor y, por tanto, más rendimiento del turboalternador.
Nuevo sistema de estanqueidad de aceite de la central eléctrica Dolna Odra (Polonia) con conexiones cortas y rectas hacia el alternador. El sistema está formado por una única instalación; todos los sistemas auxiliares se encuentran integrados en el mismo lugar.
11
Regulación de la temperatura del hidrógeno y del agua de refrigeración del estator Durante el funcionamiento, la temperatura del gas de refrigeración y la del agua ultrapura han de ser tan constantes como
30
sea posible. Gracias al perfeccionamiento 25
del sistema de retorno de la refrigeración,
24
con regulación automática para el gas, ahora es posible mantener prácticamente
20
constante la temperatura del gas frío.
16
15
15
Número
10
pero no se regulaba, la temperatura del
9
5 0 Estatores
26
En la ejecución anterior se vigilaba, 13
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Rotores
Portaescobillas
Juntas de Sistemas de estanqueidad estanqueidad de ejes de aceite
Cuadro sinóptico de los reacondicionamientos realizados en Polonia en turboalternadores de 200 MW
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100
80
80
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46K
50
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40 I
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30
30
20
20
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10 ∆T
100 200 300 400 500 600 700 800 kW 1000 Pf
0 0
II
100 200 300 400 500 600 700 800 kW 1000 Pf
b
Aumento medido de la temperatura de los arrollamientos rotóricos, en función de las pérdidas de los arrollamientos de campo. Con la modernización, e incluso para potencias de 230 MW, el aumento de temperatura de 59 K está por debajo del valor de 81 K que era normal en las centrales de 200 MW. a b c
R
60
I
50
a
O
K
81K
0 0
D
100
K
∆T
A
13
100 K 81K
80 70
Antes de la modernización Después de la modernización Comparación antes y después de la modernización, con mayor potencia (230 en lugar de 200 MW) y en idénticas condiciones de explotación
59K
60 50 40
III 30
∆T Pf
Aumento de la temperatura Pérdidas de las bobinas de campo
I II III
Aumento de temperatura para distintas corrientes de campo Pérdidas de bobinas de campo para 200 MW Pérdidas de bobinas de campo para 230 MW (después de la modernización)
20 10 ∆T
c
0 0
100 200 300 400 500 600 700 800 kW 1000 Pf
agua ultrapura circulante a través de las
Experiencia de funcionamiento
Vigilancia de las temperaturas
barras de los arrollamientos estatóricos.
Las mejoras descritas no sólo se han apli-
de funcionamiento
Sin embargo, la regulación es necesaria,
cado exitosamente en el alternador de la
Las mediciones en los alternadores ante-
pues las variaciones de temperatura del
central eléctrica Dolna Odra, sino también
riores habían demostrado que el sobreca-
arrollamiento provocan dilataciones térmi-
en muchas otras máquinas en Polonia
lentamiento de los arrollamientos rotóricos
cas que pueden provocar daños en el ais-
12 . La compañía Dolna Odra, uno de los
era un problema crítico de diseño. Las me-
lamiento principal o reducir sus propieda-
mayores explotadores de centrales eléc-
diciones en los alternadores modernizados
des. En el nuevo diseño, perfeccionado, la
tricas de Polonia, tiene actualmente en
por ABB han confirmado los cálculos y las
temperatura del agua ultrapura no sólo
explotación cuatro alternadores totalmen-
expectativas en cuanto a reducción de
está vigilada con gran precisión, sino que
te reacondicionados 1 . Y otras compa-
temperatura de los arrollamientos, mante-
además se mantiene constante gracias a
ñías eléctricas han encargado ya paque-
niéndola por debajo de los valores límites
una válvula especial de regulación de
tes de reacondicionamiento. Todos los
fijados por la CEI 34, de modo efectiva-
temperatura.
clientes, sin excepción, han quedado muy
mente se puede conseguir el aumento de
Gracias a esta y a otras medidas, la
satisfechos con las medidas aplicadas y
potencia deseado.
vida útil de los arrollamientos no sufre re-
con la consiguiente simplificación del
ducción alguna, incluso si el turboalterna-
mantenimiento.
En la figura 13 se muestran las temperaturas de los arrollamientos rotóricos, me-
dor funciona con cargas variables o si ha
didas en un turboalternador de una central
de ser puesto en marcha cada día.
polaca antes y después de la moderniza-
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ción. El aumento de la temperatura, medi-
Posibilidades de fabricación local
[5] Krämer, E.; Huber, H.; Scarlin, B.:
da según el método de resistencia, se re-
en muchos países
Reequipamiento de turbinas de vapor a
presenta en función de las pérdidas del
La total modernización de un turboalterna-
baja presión. Revista ABB 5/96, 4–13.
arrollamiento rotórico. La figura 13a se re-
dor dura cerca de 18 semanas, incluida la
[6] Olechnowicz, P.; Czwiertnia, K.; Lu-
fiere al rotor antes de la modernización, la
fabricación de las piezas y el ensamblado
niewicz, B.: Rehabilitation, retrofit or mo-
13b,c muestra los valores de medición
en fábrica. Sin incluir la revisión de las ins-
dernization of 200 MW turbine sets. Proc.
después de la misma. Las líneas gruesas
talaciones
PowerGen ‘93, Singapur, 13–15 setiembre
indican el aumento de temperatura para
cuesta cerca de una tercera parte que un
1993.
distintas corrientes de campo. Las pérdi-
turboalternador nuevo de potencia compa-
[7] Kosman, G.; Jobrowolski, P.; Rusin,
das de los arrollamientos de campo Pf han
rable. Esto hace que el reacondicionamien-
A.; Czwiertnia, K.; Luniewicz, B.: Steam
sido calculadas del modo siguiente:
to tenga gran interés para las compañías
turbines retrofit and modernization of their
P f = I f2 · R f
eléctricas. El reequipamiento descrito en
operating conditions as the basis for life ex-
If Corriente de campo
este trabajo es una solución entre varias
tension. Proc. PowerGen ‘96, Budapest,
Rf Resistencia del arrollamiento de campo
posibles, pero probablemente la más bara-
26–28 junio 1996.
ta en la mayoría de casos.
[8] Gajowy, T.; Suchecki, W.; Gellert, B.:
Las curvas con mayor pendiente represen-
auxiliares,
la
modernización
tan las pérdidas de campo efectivas para
La red mundial de fabricación de ABB
Successful Retrofit of 200 MW Turbogene-
distintas temperaturas y para una potencia
ofrece todas las soluciones de reacondi-
rators of Non-ABB Design. Proc. Power-
nominal dada. Como se puede ver, un
cionamiento. Debido a la posibilidad de
Gen Asia, Nueva Delhi 96, 3–247 to 3–259.
rotor modernizado cumple las exigencias
fabricar localmente numerosos compo-
[9] Przybysz, J.: Turbogeneratory eksploa-
impuestas por CEI 34 a los materiales ais-
nentes, las soluciones tienen aún más in-
tacja i diagnostyka (Turbogeneratoren: Be-
lantes de clase B, incluso para una poten-
terés para las empresas de electricidad.
trieb und Messungen). WNT publishing,
cia de salida de 230 MW (59 K, es decir 11
Además, al fabricación local estimula la
Varsovia, Polonia, 1991, 114–117.
K por debajo del valor límite de CEI). Para
colaboración entre los explotadores y fa-
[10] Speidel, M. O.; Gabrielli, G.; Scarlin,
una potencia de 200 MW, la temperatura
vorece el intercambio de experiencias, lo
B.: Alloy development and service reliability
del mismo arrollamiento rotórico es unos
cual aumenta el grado de satisfacción del
of retaining rings. Proc. of the Intern. Conf.
35 K menor que antes de la moderniza-
cliente.
on Advances in Material Technology for Fossil Power Plants, Chicago (USA), 1987,
ción (46 K en lugar de 81 K). El aislamiento
En resumen, se puede comprobar que,
del rotor proporciona mejores condiciones
con el reacondicionamiento de turboalter-
461–467.
de funcionamiento. También se ha reduci-
nadores de la gama de 200 MW, se consi-
[11] Gabrielli, G.; Weigelt, K.; Scarlin, B.:
do notablemente la dilatación térmica del
gue el mismo comportamiento de explota-
Overall consideration of rotor retaining
arrollamiento rotórico, que podría provocar
ción y la misma potencia que con instala-
rings for reliable operation. EPRI Generator
daños mecánicos. Los resultados de-
ciones
Retaining
muestran que el aumento de temperatura
turboalternador en el más moderno nivel
nuevas.
El
cliente
recibe
un
de los arrollamientos rotóricos se ha redu-
técnico, con una vida útil 20 a 30 años más
cido considerablemente. Debido a la
larga. El reacondicionamiento y el aumento
nueva ejecución del rotor, en que se utili-
del rendimiento se amortizan con gran ra-
zan aislantes de clase F y un material ópti-
pidez, pero además hacen posible una
mo para los elementos finales, la vida útil
producción de electricidad más acorde
del rotor será mucho más larga. Los inter-
con el medio ambiente.
Rings
Workshop,
setiembre
15–17, 1987.
valos entre revisiones han pasado de 8 a 10 años, sin que en ese tiempo sea necesario desmontar el rotor.
Bibliografía
Las mediciones térmicas hechas en los
[1] Ulrich, A.: (Power Plant Service Mana-
estatores modernizados muestran que la
gement), un nuevo concepto para maximi-
Direcciones de los autores
temperatura de los arrollamientos estatóri-
zar la rentabilidad de las centrales eléctri-
Dr. Bernd Gellert
cos refrigerados con agua ultrapura de
cas. Revista ABB 5/95, 21–27.
ABB Kraftwerke AG
40 °C no supera los 90 °C. El valor límite
[2] Weigelt, K.: Reequipamiento coronado
CH-5401 Baden, Suiza
CEI para la clase de aislamiento B es de
de éxito de un turboalternador de 970
Telefax: +41 (0) 56 466 6685
120 °C. La temperatura máxima del agua,
MVA. Revista ABB 3/88, 3–10.
Internet:
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medida a la salida de las barras de los
[3] Schöninger, J.: Servicio de centrales
arrollamientos estatóricos, es menor que
eléctricas, un nuevo concepto para el ree-
Wieslaw Suchecki
70 °C, muy por debajo de los 85 °C que
quipamiento rápido de turboalternadores.
Tadeusz Gajowy
fija la CEI como valor límite. Las medicio-
Revista ABB 10/95, 23–30.
ABB Dolmel Ltd
nes confirman que los turboalternadores
[4] Torsteinsrud, T.: Reemplazamiento rá-
ul. Fabryczna 10
modernizados pueden funcionar sin limita-
pido de estatores de alternadores en cen-
PL-53609 Wroclaw, Polonia
ción alguna con una potencia de 230 MW.
trales nucleares. Revista ABB 2/94, 8–12.
Telefax: +48 (0) 71 551 800
28
Revista ABB
1/1997